经过长期运行后,除尘器压差增大,尤以三号电袋除尘器为严重。一、二、四号电袋除尘器压差在1000Pa左右,三号电袋除尘器压差值曾达到1600Pa。停机检查后可发现滤袋表面有不同程度糊袋现象。
3.1.1 原因分析
(1) 空预器压差升高后进行了空预器高压水冲洗的工作。空预器在线高压水冲洗将产生大量水蒸气,烟气湿度增大将加剧滤袋的堵塞、糊袋。
(2) 脱硝工艺中氨的逃逸率高,使滤袋表面粉尘板结甚至糊袋,导致压差升高。锅炉烟气中含有SO2等气体,SCR催化剂会促进SO2氧化成SO3:2SO2+O2=2SO3。NH3在脱硝过程中会有一部分逃逸出来,这部分NH3与烟气中的SO3和水蒸汽反应,生成NH4HSO4。而NH4HSO4在140℃左右呈液态,极有腐蚀性和黏结性,容易吸附在极板、极线、滤袋表面和灰粉黏合,很难清除下来。过量的硫酸氢胺黏结在滤袋表面,造成滤袋糊袋,透气性下降,同时,混合了硫酸氢氨的粉尘粘性增大,也导致滤袋上的粉尘难以清除,必然带来除尘器阻力的增加。
(3) 由于烟气中氨盐含量高,加剧了阴极线芒刺裹灰现象,且裹灰的粘性大,振打清灰无法*清除,造成电场放电不理想,电场收尘效果下降,增加了滤袋的负荷。
(4) 滤袋喷吹方式调整不及时,低负荷压差小的情况下部分运行人员关闭了定时喷吹,改为定压喷吹,导致低负荷时滤袋每有得到有效清灰,压差一旦上涨则很难下降。
3.1.2 处理方案
在机组运行期间,可采取以下控制措施:
(1) 暂停空预器在线高压水冲洗工作,若不得不进行冲洗,需进行水量控制,提高冲洗压力至50Mpa,控制水量小于1吨/小时。
(2) SCR系统喷氨调门采取手动控制,在不影响机组氮氧化物排放指标(50mg/m3)的情况下尽量降低脱硝SCR区喷氨量,可能减少氨逃逸量,严格保证氨逃逸小于3µL/L。
(3) 电袋除尘器一、二电场继续以0方式运行,变压器电流极限由80%调整至,增加电场出力,降低袋区负荷。
(4) 更改布袋的喷吹方式:脉冲阀喷吹间隔在10S以内调整,控制喷吹压力在0.45-0.5MPa,连续不间断喷吹,特别是在低负荷压差较低时同样进行连续不间断喷吹。
在机组停机以后可采取以下方案:
(1) 将原脱硝涡流混合器的喷氨方式改造为多喷嘴的格栅式喷氨方式,提高喷氨均匀度。
(2) 进行脱硝烟道流场优化,提高烟气流速均匀度,降低氨逃逸。
(3) 离线情况下,使用空气对所有滤袋进行逐个强力清灰,必要时可将袋笼拆除后进行深度清灰。